反滲透系統膜污堵處理
某廠發生反滲透膜污堵,該客戶找到江蘇中浩遠達環境工程有限公司。當日直接安排技術人員去往現場處理。
技術人員現場了解后得知:
(1)4×100?t/h制水工藝流程:
(2)4臺供熱機組里,有1臺停運檢修備用,用水量下降。沒有調整原水預處理沉淀池聚合氯化鋁用量;時值冬季水溫低,殺菌劑投加量很少,并且有活性炭過濾器的吸附作用,沒有加還原劑;阻垢劑更換品牌不久;反滲透系統化學清洗周期3到4個月。
(3)現反滲透系統進水壓力、一段壓差開始上升,產水量開始下降;18:00左右,1,3,4號反滲透系統的產水量降到設計值的百分之60-65,一段壓差上升500—550?kPa。
于是中浩遠達技術員立即開始查找原因,停1號反滲透系統,開一段端蓋檢查,發現反滲透膜進口端有一層厚度約1—2?mm的粘滑狀污堵物,不溶于水。初步分析:
(1)沉淀池的出水狀態(水清,但夾雜大顆粒礬花),過量的分子態聚合氯化鋁穿透各過濾器進入反滲透系統,與阻垢劑反應堵在濾膜前端,導致一段差壓短時間快速升高,產水量下降。隨即調整反應沉淀池聚合氯化鋁用量,將用量整體減少百分之40?,更換兼容性的中浩遠達反滲透阻垢劑;
(2)由于這次污堵主要由聚合氯化鋁過量與阻垢劑的反應物造成,因此采用“酸洗→堿洗→堿洗→投運”的清洗方案。
反滲透酸洗:清洗水箱用除鹽水沖洗干凈,加滿水并加溫到30—35?℃,用中浩遠達反滲透酸性清洗劑,調節pH值在2左右,清洗泵自循環,混合均勻。然后低流量向反滲透系統進清洗劑,壓力控制小于0.2?MPa,循環30?min→浸泡60?min→循環30?min。在此過程中測pH值,如pH值超過3,調整pH值到2左右。約4—5?h后排掉清洗劑,并用反滲透產水沖洗系統,直到產水接近中性,酸洗結束。
反滲透堿洗:清洗水箱并用除鹽水沖洗干凈,加滿水并加溫到30—35?℃,用中浩遠達反滲透堿性清洗劑。調整pH值到11左右,每30?min測pH值,如pH值低于10,則繼續調整到11左右。清洗方式為“循環→浸泡(浸泡時加熱溫度不能高于35?℃)→循環”。堿洗時,如果濃水回水非常渾濁,則在循環一段時間后,分別清洗一段和二段,再進行串洗浸泡,直到清洗液透明。排掉清洗劑,用反滲透產水沖洗系統,直到產水接近中性,堿洗結束。
由于污堵比較嚴重,共堿洗了2次。對于反滲透有機物污染,堿洗效果較好。經過1個月的運行后,從數據來看,清洗效果較好,污堵處理成功。